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电炉厂除尘系统高温烟道改造

更新时间:2008-10-10 09:59 来源: 作者: 阅读:1619 网友评论0

在炼钢厂,随着电弧炉装备的不断更新换代和操作工艺的持续改进,使钢产量不断攀升,而冶炼产生的烟气也随之大幅增加,这给除尘系统造成很大的压力,特别是充当电炉烟道排放主通道的高温烟道首当其冲。

常见的高温烟道为一个圆形截面整体设计,外层为10mm左右的厚钢板,夹层为50mm左右的莫来石(3AL2O3、2SiO2)涂料层,起填充和耐热、耐蚀作用,内层是120mm左右的莫来石高强度喷涂料,内层内为烟气流通面积约2.5m2。

这样,一方面烟气流经烟道,一部分粉尘会沉积在烟道底部,使烟道的有效面积不断减小;另一方面,电炉冶炼阶段,高温烟道内的温度高达1200℃,停炉出钢时,则迅速降低到200℃左右,在冶炼周期内,烟道耐火材料反复经受200-1200℃的温度变化,对烟道耐火材质的要求苛刻,但材质之中AL2O3含量偏低,热膨胀率较大,热震稳定性能低,使烟道寿命降低。

基于以上方面考虑,需要将高温烟道的设计更趋合理化,改烟道结构为由顶部预制件和两侧耐火砖组成的两部分,若顶部破坏,只需将顶部的预制件拆除更新,如果两侧墙损坏,可以在不动炉顶的情况下修补墙体,使维护便利,提高了寿命;同时扩大烟道面积为 4m2,改善了烟气流通面积;此外,将烟道两侧墙和顶部使用的耐火材料变更为AL2O3含量偏高的高铝低蠕变耐火材料,使热膨胀率变低,从而使热震稳定性能改善,增加了寿命。

以上改造在国内莱钢特殊钢厂得到实施,烟道的寿命由3个月提高到1年以上,改变了制约生产提升的难题,同时烟尘的排放也达到了环保要求,效果良好。

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