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浙江某科技有限公司线路板工业废水处理工程

更新时间:2008-12-17 15:10 来源: 作者: 阅读:5673 网友评论0

        浙江某科技有限公司生产以覆铜箔板为主的线路板,生产规模为年产线路板约30万m2。印制电路板制造工艺是图形电镀一蚀刻和裸铜覆阻焊膜,基本原理是在覆铜板上印上抗电镀掩膜图像,即用保护性的抗蚀材料在覆铜箔层板上形成负相图像,所需要的图像是未掩膜的铜表面,在该铜表面再电镀铜及金属保护层(锡铅、锡、金等),然后去掉抗蚀材料,并对暴露出来的铜面进行蚀刻,从而在板上形成需要的铜层导电图形。电路板的制作一般均须经过钻孔、电路印刷、镀铜及蚀刻等工序,该企业生产流程为:下料→钻孔→刷板→孔化→制网→丝印线路→图形电镀→去墨→蚀刻→刷板→丝印阻焊→丝印热固油墨→湿膜→防焊检验→固化→丝印字符→热风整平→外形加工→电测→表观检验→人库出厂。

        线路板生产过程中产生的废水,以重金属铜离子为主,另含有少量的铅、锡、金、银、氨、有机物和络合物等。该废水种类复杂,pH变化大,处理有一定的难度。根据该线路板企业的生产规模,废水排放量约为2200m3/d。要求废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,即总铜≤0.5mg/1,pH为6-9,COD≤100mg/L。

1废水的来源及其成分

        (1)刷磨工序:下料、钻孔后的刷磨工序产生清洗废水,废水中含重金属离子等。
        (2)微蚀(过硫酸铵-硫酸)工序:废水中主要含Cu2+及NH4+。在酸性条件下,废水中的Cu2+及NH4+无法生成络合物,但在碱性条件下,可形成络合物川。
        (3)化学沉铜工序:废水主要含有络合剂EDTA与Cu2+。其中,Cu2+2+与络合剂形成极稳定的络合物,采用常规的中和沉淀法无法去除Cu2+
        (4)碱性蚀刻工序:废水中主要含Cu2+及NH3•H2O,当NH4+含量较高以及在碱性条件下,Cu2+与NH4+可形成铜氨络合物,无法用中和沉淀的方法来处理废水中的铜川。
        (5)线路制作、防焊工序:线路制作、防焊工序产生去墨废水、显影废水等,废水中含有机物。
        (6)其他工序:对于酸性去油、碱性去油、清洗等工序,也排放一定废水,废水中含重金属离子。

2处理工艺设计

2.1处理工艺流程

        采用分质、分类处理的方法,含重金属铜离子为主的废水以物化沉淀为主的工艺,含有机物为主的显影废水与生活污水采用生化方法处理,该废水处理系统运行稳定,经处理后排放水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。废水处理工艺流程如图1所示。

3工程概况

        本工程主要构(建)筑物如表1所示。

4运行情况与效果

        本工程自2003年2月投人试运行,处理效果达到了设计要求。

4.1物化处理系统运行

        本工程物化处理段主要由加药反应、pH调整、混凝沉淀等组成。在本工程中,主要对加药反应、pH调整、混凝沉淀的投加量、排泥时间控制等工艺参数进行调试,调整后的物化处理系统,处理效果良好。经水质监测,物化出水(即沉淀池1和沉淀池2的出水)总铜值在0.099-0.488mg/L。

4.2生物处理系统运行

        3月初A/O系统开始进行污泥的接种与驯化。接种污泥来源于城市污水处理厂(含一半工业废水),曝气池内充满配制水,停止进水,对废水进行闷曝,混合液pH控制在6.5-8.5,BOD:N:p=100:5:1,D()为2-v3mg/L,污泥全回流,使MLSS逐渐由1000mg/l,上升到1500mg/L左右后,因生产需要,开始边进水边曝气,驯化后2个月,MLSS达到1800mg/L,COD,去除率在65%以上,观察生物相有钟虫、枝虫等出现,生物相稳定且活跃,从5月下旬开始,系统进人连续正常运转,达到了设计要求。

4.3污泥处理

        本工程产生污泥由两部分组成,即混凝沉淀污泥和生化剩余污泥。污泥脱水采用1台140m2的板框压滤机脱水,脱水后污泥含水率约80%。干污泥的主要出路是送往专门回收的厂家进行处理。

4.4处理效果

        经过1年多的运行,该处理系统出水水质稳定,水质监测结果见表2。由表2可看出,一般情况下,总排放口处理出水的各项指标均达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,处理效果较好。

5运行及管理

        本工程采用分质、分类处理的方法,处理工艺复杂,流程较长,给操作管理带来了一定的难度。因此,操作人员上岗前均由现场操作经验丰富的工程师进行培训,通过理论与实际操作的结合,使操作人员掌握废水处理的基本技术与技能,并根据实际的操作与运行情况,不断对其进行完善改进。

6结语

        对于线路板生产废水,运用分质、分类进行物化和生化的方法进行处理,运行结果表明,处理后出水达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,该工艺切实可行。

        线路板生产废水中的铜氨废水、沉铜废水的主要污染物是铜的络合物,用一般方法难以去除。NatS在碱性条件下,能与重金属形成比其络合物更稳定的沉淀物,生成CuS沉淀,可达到去除重金属铜的目的。因此,铜的络合物去除是本工程设计的重点。
 

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